DQZHAN訊:一起ATT試驗引起的再熱器保護(hù)動作、機(jī)組跳閘事件
1 事件經(jīng)過
1月9日,某1000MW超超臨界機(jī)組621MW負(fù)荷時進(jìn)行ATT試驗。1號高壓調(diào)門逐漸關(guān)小、2號高壓調(diào)門由于調(diào)節(jié)作用逐漸開大,在1號高壓調(diào)門開度降到2%。時,鍋爐再熱器保護(hù)動作,鍋爐MFT,汽機(jī)跳閘。
2 設(shè)備簡介
本次高壓調(diào)門ATT試驗,對應(yīng)部分再熱器保護(hù)邏輯邏輯說明如下:(注:以下條件為“與”邏輯(四個條件都為“1”時)則延時10s觸發(fā)再熱器保護(hù)動作)
(1)1號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)閉(正常運行時,此信號狀態(tài)為0);
(2)2號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)閉(正常運行時,此信號狀態(tài)為0);
(3)高壓旁路閥閥位小于5%(正常運行時,此信號狀態(tài)為1);
(4)燃料量大于80t/h(正常運行時,此信號狀態(tài)為1)。
邏輯中涉及“1號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)閉”、“ 2號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)閉”等四組信號均由DEH控制系統(tǒng)經(jīng)對應(yīng)閥門模擬量反饋值組態(tài)成開關(guān)量信號(當(dāng)模擬量反饋小于3%時出“1“),再通過繼電器經(jīng)硬接線送至DCS側(cè)生成DCS側(cè)調(diào)門關(guān)閉信號,完成上述邏輯功能。
3 檢查分析
檢查再熱器保護(hù)邏輯回路,發(fā)現(xiàn)DEH送往DCS側(cè)“2號高壓調(diào)門關(guān)閉”信號在機(jī)組運行時一直為1,檢查DEH送往DCS側(cè)“2號高壓調(diào)門關(guān)閉”信號對應(yīng)通道繼電器,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部磁鐵脫落,造成常開觸點一直處于閉合狀態(tài)。DEH送往DCS側(cè)“2號高壓調(diào)門關(guān)閉”信號一直為1。
至此,事件過程可作如下還原:
試驗前,DEH側(cè)1號、2號高調(diào)模擬量指示均正常,閥位反饋均為44%,高壓調(diào)門閥限設(shè)置為95%。1號高壓調(diào)門ATT試驗時逐漸關(guān)小,模擬量反饋為2.8%時,DEH側(cè)“1號高調(diào)關(guān)閉”信號觸發(fā),同時DCS側(cè)“1號高調(diào)關(guān)閉”信號變?yōu)?。此時,由于組成再熱器保護(hù)動作的四個條件中: 高壓旁路閥閥位小于5%條件已滿足,燃料量大于80t/h條件已滿足,1號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)條件已滿足,而2號高壓主汽門或高壓調(diào)門關(guān)條件本不應(yīng)滿足,但由于繼電器故障存在,該條件也已滿足,因此,隨著ATT試驗中“1號高調(diào)關(guān)閉”信號出“1”時,觸發(fā)再熱器保護(hù)邏輯的四個條件均出“1“,保護(hù)動作條件滿足,延時10s,再熱器保護(hù)動作,鍋爐MFT,汽機(jī)跳閘。
對DEH側(cè)“2號高壓調(diào)門關(guān)閉” 信號所對應(yīng)通道的繼電器更換后,進(jìn)行仿真試驗,故障現(xiàn)象消失,信號恢復(fù)正常。分析認(rèn)為由于2號高壓調(diào)門關(guān)閉”信號對應(yīng)通道繼電器的質(zhì)量原因,其內(nèi)部磁鐵脫落,造成常開觸點一直處于閉合狀態(tài),導(dǎo)致信號誤發(fā)是導(dǎo)致此次保護(hù)誤動的主要原因。
4 措施與建議
(1)擇機(jī)對相同型號繼電器進(jìn)行外觀檢查,更換缺陷繼電器;
(2)增加重要柜間信號狀態(tài)監(jiān)視畫面,并定期檢查柜間信號狀態(tài)一致性。增加重要柜間信號狀態(tài)大屏報警,及早發(fā)現(xiàn)并處理硬接線輸出信號和接收信號不一致的情況。
(3)完善、優(yōu)化再熱器保護(hù)邏輯。
(4)有跳機(jī)風(fēng)險的定期試驗,工作前要確認(rèn)設(shè)備正常與信號正確。
建議完善重要保護(hù)信號的狀態(tài)監(jiān)視和報警功能,確保硬接線信號輸出輸入兩端的狀態(tài)一致性;利用DCS和DEH系統(tǒng)一體化條件,完善ATT試驗的閉鎖功能,在用于機(jī)組保護(hù)邏輯的汽機(jī)閥門狀態(tài)信號未恢復(fù)到正常狀態(tài)前,閉鎖啟動ATT試驗功能。