DQZHAN技術(shù)訊:超低排放技術(shù)在我國(guó)燃煤電廠的應(yīng)用
摘要:介紹了國(guó)內(nèi)目前已實(shí)現(xiàn)“超低排放”的燃煤電廠的改造方案和改造效果。包括脫硝方面的低氯燃燒技術(shù)和寬負(fù)荷投運(yùn)改造方案以及脫硫方面的增容改造方案、除塵方面的濕式電除塵技術(shù)和脫硫深度除塵技術(shù),以期為我國(guó)燃煤電廠**實(shí)施“超低排放”提供參考。
目前,燃煤煙氣超低排放改造主要采取的方法是對(duì)現(xiàn)有的脫硝、除塵和脫硫系統(tǒng)進(jìn)行提效,采高效協(xié)同脫除技術(shù),使主要污染物排放濃度達(dá)到天燃?xì)馊細(xì)廨啓C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)。
2014年9月,國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級(jí)改造行動(dòng)汁劃(2014—2020年)》,要求:“東部地新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,中部地區(qū)新建機(jī)紕原則上二接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,鼓勵(lì)西部地新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值”。并明確:基準(zhǔn)氧含量6%條件下,PM、SO、NOx排放濃度分別不島于10mg/m、35mg/m、50mg/m’。隨后,環(huán)保部《關(guān)于編制“十三五”燃煤電廠超低排放改造方案的通知》要求:原計(jì)劃2020年完成的超低排放改造任務(wù)提前至2017年;改造范圍由東部地區(qū)擴(kuò)展到國(guó)內(nèi)。
本義對(duì)已實(shí)現(xiàn)“超低排放”的4個(gè)電廠分別進(jìn)仃介紹,并分析廠其改造技術(shù)和改造效果。
1上電漕涇電廠2號(hào)機(jī)組(1000MW)煙氣超低排放項(xiàng)目
1.1改造措施
1.11脫硝改造
增加1層催化劑。原設(shè)計(jì)效率不低于80%,SCR反應(yīng)器催化劑2+1設(shè)置;運(yùn)行初期布置2層催化劑,20l3年增加第三層,實(shí)際運(yùn)行脫硝效率不小于85%,氨逃逸高于2ppm。
寬負(fù)荷脫硝改造。在原鍋爐給水管道中抽頭形成一路省煤器旁路,在機(jī)組負(fù)荷低于480MW時(shí).部分給水走旁路,以減少省煤器吸熱量提島蛻徜系統(tǒng)入口煙溫,使煙溫不小于320°C。脫硝系統(tǒng)保持低負(fù)荷工況下繼續(xù)投運(yùn),確保鍋爐NOx排放始終低于30mg/Nm3,優(yōu)于50mg/Nm3燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.1.2脫硫除塵方案
脫硫增效措施。新增雙相整流裝,在**、三層噴淋層下方各加裝一層壁環(huán);提高液氣比維持原設(shè)計(jì)4層噴淋,第三、四層噴淋層擴(kuò)容,循環(huán)泵流量由9400m3/h提高為13800m;氣流分布優(yōu)化;預(yù)留第五層噴淋層和循環(huán)泵位,應(yīng)對(duì)對(duì)煤質(zhì)變化
高效除霧措施。保留原二級(jí)屋脊式除霧器,增**屋脊式除霧器;除霧器人口氣流均布優(yōu)化:改造吸收塔出口煙道,優(yōu)化除霧器出口氣流均布。
協(xié)同除塵措施。雙向整流裝慢化微細(xì)顆粒物洗滌與脫除;優(yōu)化流場(chǎng),提高除霧效果,降低漿液排放。
1.1.3增設(shè)濕式電除塵器
配置2臺(tái)板式、臥式、濕式電除器。濕式電除塵采用連續(xù)沖洗方式,排污水回用至脫硫系統(tǒng).設(shè)計(jì)除塵效率≥75%,PM2.5去除率≥75%;除塵器出口煙塵排放保證值≤4.5mg/Nm;多污染物協(xié)同控制方面,漿液滴去除率>75%、SO3去除率牢≥60%、Hg、CPM協(xié)同脫除。
1.2運(yùn)行效果
漕涇電廠2號(hào)機(jī)組煙氣沽凈排放示范工程項(xiàng)目于2014年6月l5日開(kāi)工,9月12日停機(jī),停機(jī)70d,于11月19日竣工,歷時(shí)158d,投運(yùn)后滿負(fù)荷工況運(yùn)行數(shù)據(jù)為:粉塵1.49mg/Nm3;SO2濃度8mg/Nm3;氮氧化物22mg/Nm3;PM2.5顆粒物0.45mg/Nm3;三氧化硫2.08mg/Nm3;總汞1.35mg/Nm3。
2北侖電廠7號(hào)機(jī)組(1000MW)超低排放改造
2.1改造措施、
脫硫改造。采用單塔雙循環(huán)技術(shù),異地重新立塔,脫硫效率提高到99.5%以上,SO:排放濃度達(dá)到10mg/Nm3左右。
脫硝改造。通過(guò)低氮燃燒器改造+脫硝催化劑增加備用層催化劑,使效率提高到87%,NO排放濃度小于40mg/Nm3。
除塵改造。增設(shè)豎流式濕式電除塵器,進(jìn)一步脫除細(xì)顆粒煙塵80%以上,出口煙塵濃度小于4mg/Nm3。同步有效收集微細(xì)顆粒物(PM2.5粉塵、SO,酸霧、氣溶膠)、重金屬(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有機(jī)污染物(多環(huán)芳烴、二惡英)等。
通過(guò)一系列系統(tǒng)優(yōu)化措施,改造后在THA工況下,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力只增加310Pa,引風(fēng)機(jī)在改造后能耗只增加650kW,超低排放改造后機(jī)組能耗只增加2900kW。
2.2改造效果
改造前脫硫出15煙塵濃度為22~29mg/Nm3。;出15SO2濃度為8O~100mg/Nm3。脫硝出口NOx排放濃度為70~130mg/Nm3;改造前煙塵、SO2、NO排放均不能達(dá)到燃機(jī)排放限值。
改造后7號(hào)機(jī)組排放出的每標(biāo)立方米煙氣中的二氧化硫、氮氧化物、煙塵含量分別為3.1mg、44.1mg、2.3mg。
3定洲電廠二期2~660MW超臨界空冷機(jī)組近零排放改造
3.1改造方案
寬負(fù)荷脫硝改造。將脫硝裝置SCR人口省煤器拆除27%移至SCR出口,提高低負(fù)荷SCR入口溫度,滿足活性要求。
低溫省煤器改造。利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水,提升電除塵的脫塵能力,同時(shí)具有節(jié)能效果。
電除塵三相電源改造。電除塵電源電壓由6萬(wàn)伏提升到8萬(wàn)伏,增強(qiáng)電除塵器脫塵能力。
脫硫系統(tǒng)提效改造。加一層噴淋層,除霧器升級(jí),提升效率到98.5%以上。
加裝濕式除塵器強(qiáng)化除塵,深度脫除PM2.5、PM10等污染物;利用凈煙氣煙道、濕煙囪冷凝液收集技術(shù),回收濕煙囪中排放的煙氣水滴。
3.2改造效果
定電公司3號(hào)機(jī)組歷時(shí)79d完成“近零排放”改造;4號(hào)機(jī)組歷時(shí)70d完成“近零排放”改造。改造后粉塵排放濃度<3mg/Nm;二氧化硫排放濃度<10mg/Nm3。;氮氧化物排放濃度<20mg/Nm3。
4華能長(zhǎng)興電廠2臺(tái)660MW高效超超臨界燃煤機(jī)組超低排放改造
4.1改造方案
新增脫硝系統(tǒng)。采用二層催化劑的SCR系統(tǒng);鍋爐省煤器分級(jí)改造;采用液氨降壓供應(yīng)站;鍋爐空預(yù)器防腐改造。
脫硫系統(tǒng)改造。脫硫塔內(nèi)增至5層噴淋層;取消煙氣旁路;取消增壓風(fēng)機(jī);增設(shè)石灰粉的漿液增強(qiáng)系統(tǒng);保留GGH,改造其密封系統(tǒng)。
新增濕式電除塵系統(tǒng)。在脫硫塔凈煙氣出口增設(shè)濕式電除塵系統(tǒng);配套增加除塵噴淋循環(huán)系統(tǒng);配套增加加堿系統(tǒng)。
鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)改造。引風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造;原有電除塵強(qiáng)度加固;爐后尾部煙道防腐范圍擴(kuò)大。
4.2改造效果
工程20l3年3月20日開(kāi)工建設(shè),2014年l2月17日、29日兩臺(tái)機(jī)組分別通過(guò)168h試運(yùn),投入商業(yè)運(yùn)行?;跓煔鈪f(xié)同處理技術(shù)路線的超凈排放系統(tǒng)也實(shí)現(xiàn)了同步投運(yùn)。脫硫設(shè)計(jì)效率:≥98.8%;二氧化硫排放濃度:≤35rrlglm;脫硝設(shè)計(jì)效率:≥87%;氮氧化物排放濃度:≤50mg/rn;濕式除塵效率:>I70%;煙塵排放濃度:≤5mg/m。
5結(jié)論
目前,國(guó)內(nèi)相關(guān)環(huán)保企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)等方式,基本掌握了超低排放技術(shù)的核心技術(shù),并已示范應(yīng)用證明技術(shù)可行,但目前超低排放技術(shù)示范工程運(yùn)行時(shí)間尚短,可靠性將在運(yùn)行中進(jìn)一步驗(yàn)證。