DQZHAN技術(shù)訊:主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后的分析
通過一起35kV變電站因短路故障造成主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的實(shí)例,描述了保護(hù)模塊顯示情況、故障點(diǎn)的詳細(xì)故障情況等事故發(fā)現(xiàn)的全部過程,并根據(jù)變壓器的試驗(yàn)結(jié)果和檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,分析出了變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的原因及反事故措施,為以后變電站內(nèi)不再發(fā)生類似的事故提供一定的借鑒作用。
變壓器的主保護(hù)是差動(dòng)保護(hù)和瓦斯保護(hù),其中瓦斯保護(hù)是非電量保護(hù),差動(dòng)保護(hù)是電量保護(hù)。差動(dòng)保護(hù)是按照循環(huán)電流原理設(shè)計(jì)的,其保護(hù)范圍是主變壓器各側(cè)電流互感器之間的一次電氣部分,即主變壓器引出線及變壓器繞組發(fā)生的多相短路、嚴(yán)重的單相匝間短路、在大電流接地系統(tǒng)中繞組及引出線上的接地故障。其優(yōu)點(diǎn)是能夠迅速有選擇地切除保護(hù)范圍內(nèi)的故障,接線正確調(diào)試得當(dāng)后不發(fā)生誤動(dòng)。
某35kV變電站是該鄉(xiāng)鎮(zhèn)的樞紐變電站之一,35kV系統(tǒng)采用單電源供電方式,該站擁有SZ7-6300/35型1號主變壓器和SZ9-6300/35型2號主變壓器各一臺,都是油浸自冷的冷卻方式,10kV系統(tǒng)采用單母線分段接線方式,正常運(yùn)行方式是兩臺主變壓器分列運(yùn)行,10kV母聯(lián)(分段)00斷路器在斷開位置,如圖1所示。
圖1某35kV變電站一次系統(tǒng)運(yùn)行圖
1、事故發(fā)生的過程
2014年12月31日09時(shí)30分,山東中北部地區(qū)的氣溫為零下5攝氏度,天氣晴,風(fēng)力4~5級,監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)35kV變電站1號主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,通過視頻監(jiān)控圖像發(fā)現(xiàn)該站1號主變壓器高壓側(cè)絕緣套管與鋁排連接處有冒煙、冒火現(xiàn)象,便立即通知變電運(yùn)維人員,盡快到站處理。
一般情況下,引起變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的原因有:
1)變壓器及其套管引出線、各側(cè)差動(dòng)電流互感器以內(nèi)的一次設(shè)備故障。
2)保護(hù)二次回路問題引起保護(hù)誤動(dòng)作。
3)差動(dòng)電流互感器二次開路或短路。
4)變壓器內(nèi)部故障。
一般變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后應(yīng)按下列步驟進(jìn)行檢查:
1)變壓器本體套管有無損傷、放電現(xiàn)象和放電痕跡,變壓器外部有無因故障引起的異常現(xiàn)象。
2)變壓器各側(cè)斷路器是否全部掉閘。
3)差動(dòng)保護(hù)范圍內(nèi)的所有一次設(shè)備、瓷質(zhì)部分是否有損傷、放電現(xiàn)象和放電痕跡,是否有短路現(xiàn)象,有無異物落在設(shè)備上或地面上,有無因設(shè)備短路燒灼的異物。
4)檢查故障錄波器打印的報(bào)告綜合判斷。
5)如果因繼電器或二次回路故障、直流兩點(diǎn)接地造成的誤動(dòng),應(yīng)將差動(dòng)保護(hù)退出運(yùn)行后,將變壓器送電。
操作人員接到通知后,立即趕往該變電站檢查,到站后發(fā)現(xiàn)1號主變壓器上部已經(jīng)無任何冒煙、著火、噴油、漏油的現(xiàn)象。1號主變壓器的高壓側(cè)套管處有嚴(yán)重的**痕跡,并有對地放電的跡象,同時(shí)A、B兩相的高壓套管與鋁排硬母線和連接線夾處嚴(yán)重**,C相高壓套管與硬母線鋁排連接處有不明顯的**痕跡,但高壓套管處有明顯的對地放電痕跡,
該站的1號主變壓器主保護(hù)配置采用北京哈德威四方保護(hù)與控制設(shè)備有限公司的CST31A型系列數(shù)字式變壓器保護(hù),其液晶顯示器內(nèi)的所有動(dòng)作報(bào)告如表1所示。
通過表1及現(xiàn)場的情況來看,該站主變壓器三相都有差動(dòng)速斷動(dòng)作,動(dòng)作的二次電流值還很大。
變電運(yùn)行操作人員根據(jù)調(diào)度命令,將1號主變壓器由熱備用轉(zhuǎn)檢修并做**措施,許可變電站《事故應(yīng)急搶修單》后,變電檢修人員開始工作。當(dāng)工作人員爬到變壓器上蓋時(shí),首先對該變壓器故障點(diǎn)進(jìn)行了拍照處理,然后進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,檢查中發(fā)現(xiàn):
1)在變壓器大蓋上有些散落的柳樹枝,檢修人員檢查該箱式變電站的北墻處確實(shí)有幾棵柳樹(從圖2中也能夠發(fā)現(xiàn)有部分柳樹),可以證實(shí)這些樹枝是冬季大風(fēng)刮落的樹枝。在這些樹枝中有幾段燒糊的、燒黑的,大部分是未燒毀的。沒有發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)處有搭掛塑料大棚油紙或垃圾塑料紙(袋),更沒有發(fā)現(xiàn)燒焦、燒糊塑料紙(袋)的痕跡。
2)變壓器高壓側(cè)A、B兩相高壓套管對地略微有閃絡(luò)放電痕跡。雖然該主變壓器高、低壓側(cè)三相絕緣套管都涂有長效RTV防污閃涂料,但C相高壓絕緣套管放電閃絡(luò)跡象明顯,低壓側(cè)A、B、C三相絕緣套管正常,無任何燒毀、放電閃絡(luò)現(xiàn)象。
3)該變壓器高壓絕緣套管的引線連接線是硬母線鋁排連接,上面套裝了黃、綠、紅三色的高壓母排熱縮管(硬母線保護(hù)套管),在A、B兩相硬母線距離高壓套管約50cm處的護(hù)套燒沒了,只看到灰白色的嚴(yán)重氧化的鋁母線排。C相絕緣套管上連接的硬母線上面套裝的熱縮管無燒毀現(xiàn)象,瓷群上只有散落的小黑斑點(diǎn)。
4)高、低絕緣套管的瓷群無裂紋、掉落、爆瓷現(xiàn)象,與高壓硬母線連接正常,無炸斷不連接現(xiàn)象。
2、變壓器試驗(yàn)
檢修人員將變壓器高、低壓瓷絕緣套管上的母線連接線拆除,對變壓器進(jìn)行常規(guī)性試驗(yàn),變壓器的試驗(yàn)檢修圖如圖3所示。
試驗(yàn)的項(xiàng)目有:
1)變壓器高、低壓繞組的直流電阻。從檢測結(jié)果來看,直流電阻數(shù)值在正常范圍之內(nèi),證明各繞組內(nèi)部接觸良好,無接觸**的現(xiàn)象。
2)變壓器繞組的絕緣電阻。從試驗(yàn)結(jié)果來看,絕緣電阻值符合要求,說明該變壓器的繞組沒有發(fā)生絕緣薄弱的地方。
3)變壓器繞組連同套管的泄漏電流。在一定試驗(yàn)電壓下,發(fā)生的泄漏數(shù)值與原始數(shù)據(jù)相比較,無明顯變化,即小于或等于50μA。
4)變壓器繞組連同套管的交流耐壓試驗(yàn)。試驗(yàn)人員將該變壓器加壓至出廠耐壓值的85%時(shí),沒有發(fā)生絕緣擊穿現(xiàn)象,說明該變壓器的絕緣良好。
5)絕緣油試驗(yàn)。油中氣相色譜分析小于故障值,見表2??梢姡撟儔浩饔蜕V分析指標(biāo)正常,證明該變壓器內(nèi)部無潛伏性故障。
3、變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作原因分析
從該變電站事故的動(dòng)作行為、故障現(xiàn)象、試驗(yàn)結(jié)果三方面來看,這次變壓器故障跳閘是由其差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的原因所造成,而這次差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作是由1號主變壓器的高壓絕緣套管與硬母線連接處短路所致,這次短路,從事故現(xiàn)場來看,重點(diǎn)在A、B兩相,C相次之,盡管A、B相在短路之前是裝有熱縮管的,不會(huì)輕易造成母線短路事故,但這次短路事故還是發(fā)生了。
變壓器故障時(shí),正值冬季寒冷季節(jié),且天氣無雨雪,從故障點(diǎn)的檢查來看,無電死的蛇、鳥之類的小動(dòng)物,也無燃燒后的塑料薄膜,從變壓器大蓋上發(fā)現(xiàn)的幾段燃燒后的樹枝來看,可能是弧光短路時(shí)的燒焦所致。由于當(dāng)時(shí)的圖像監(jiān)控系統(tǒng)沒有這方面的圖像追憶,因此綜合來看,*可能的故障原因是斷落的樹枝搭到A、B兩相的母排與絕緣瓷套管之間的凹陷處,長期受變壓器的勵(lì)磁振動(dòng),磨破母排上的絕緣熱縮管后,造成35kV母排間短路事故。
4、變壓器故障點(diǎn)檢修
從這次事故發(fā)生的情況來看,在檢修時(shí)要重點(diǎn)做好絕緣方面的檢修,對于高、低壓絕緣套管要清掃干凈原來的RTV涂料,**拉弧弧道,重新涂抹防污閃長效RTV涂料,涂抹要均勻,防止**。
在硬母線鋁排上重新套裝母線絕緣熱縮管,母排與絕緣套管要用合格的銅鋁過渡線夾可靠連接,連接面要磨平,無毛刺,涂抹上導(dǎo)電膏,適當(dāng)加大接觸部位的壓力,減少接觸電阻,做交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格后,*后再用絕緣塑料帶將銅鋁線夾包好(如圖4所示)。
檢修完畢后,變電運(yùn)維人員對1號主變壓器一次性沖擊送電成功,1號主變壓器運(yùn)行正常。
5、變壓器故障后的幾點(diǎn)思考
這次故障雖然發(fā)生在該變電站,但建議其他變電站吸取這次事故的教訓(xùn),認(rèn)真檢查每一個(gè)變電站內(nèi)有無類似的情況,做好防范措施,在以后的運(yùn)行和檢修工作中,建議切實(shí)做好以下幾點(diǎn):
1)加大設(shè)備的巡視檢查力度,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,將事故消滅在萌芽之中。工作中要切實(shí)加強(qiáng)變電巡視人員的**思想意識,制定詳細(xì)的獎(jiǎng)勵(lì)和考核機(jī)制,提高巡視人員的巡視工作質(zhì)量,可按照正常的巡視周期,采用人工巡視和電子圖像監(jiān)控相結(jié)合的方式進(jìn)行巡視,進(jìn)一步消除人工和電子巡視的盲區(qū),徹底消除相互巡視不到位的情況。
2)近期在對所有變電站巡視時(shí),要檢查變電站周圍有無高桿樹木,距離變電站10m以內(nèi)的樹木要上報(bào)供電部門,采取有效措施,及時(shí)將違章樹木**掉。
3)將變壓器高、低壓側(cè)的瓷質(zhì)絕緣套管檢查一遍,若發(fā)現(xiàn)無涂或漏涂以及失效的RTV長效防污涂料的情況,要及時(shí)補(bǔ)涂。將硬母線上的絕緣熱縮管檢查一遍,發(fā)現(xiàn)有龜裂、酥化的情況,要及時(shí)上報(bào),及時(shí)安排進(jìn)行重新套裝。
4)切實(shí)做好冬季“四防”工作,重點(diǎn)做好防止小動(dòng)物的措施,要檢查變電站內(nèi)是否有小動(dòng)物經(jīng)常出沒的地方,發(fā)現(xiàn)一處處理一處,切實(shí)堵住小動(dòng)物出沒的通道。
本文從一個(gè)35kV變電站內(nèi)1號主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的發(fā)現(xiàn)過程和試驗(yàn)結(jié)果,分析了差動(dòng)保護(hù)的動(dòng)作原因和檢修的全部過程,制定了詳細(xì)的防范措施??蔀轭愃剖鹿实奶幚砗皖A(yù)防起到借鑒作用,從而進(jìn)一步保證電力設(shè)備的**穩(wěn)定運(yùn)行,保障電力系統(tǒng)的供電可靠性。